强夯法作为一种新兴的地基处理技术,以其施工速度快、成本低、适应面广和工艺简单等突出特点,在处理湿陷性黄土地基方面得到了广泛应用,并取得了良好效果[1~4]。其可以破坏湿陷性黄土的孔隙结构,全部或部分消除地基的湿陷性,改善黄土的物理力学指标,提高地基强度与承载力。鄂东气田渭北地区煤层气10亿立方米/年处理厂工程地基为湿陷等级Ⅲ~Ⅳ级的大面积湿陷性黄土,利用8000kN•m高能级强夯对地基进行了处理,通过多种原位和室内试验对加固效果及相关参数进行了研究,证明强夯施工取得了理想的处理效果。
1场地地质情况
鄂东气田渭北地区煤层气10亿立方米/年处理厂拟建场地位于陕西省韩城市境内。按照地貌单元成因,场地属山麓堆积,丘陵地貌,地形起伏不大,地面表层多为疏松的黄土。根据工程地质详细勘察报告,场地土层均为第四系覆盖层,地层自上而下依次为:①第四系耕土(Qml4):黄褐色,可塑—硬塑的粉质粘土,厚度为0.50~0.40m。②黑炉土(Qel4):黄褐色粉质粘土,坚硬状态,块状结构,厚度约0.40m。③马兰黄土(Qeol3):褐黄色粉质粘土,坚硬状态,土质均匀,厚度9.60~4.20m。④古壤土(Qel3):棕褐色粉质粘土,坚硬状态,厚度3.40~1.70m。
⑤马兰黄土(Qeol3):褐黄色粉质粘土,坚硬状态,揭露厚度7.20~6.10m。⑥古壤土(Qel3):棕红色粉质粘土,硬塑—坚硬状态,最大揭露厚度2.50m。各土层的物理力学指标建议值见表1。根据室内土工试验结果,按照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)判定:场地自重湿陷量Δzs为255~596mm,均大于70mm,该场地为自重湿陷性黄土场地。地表下10m范围内,黄土湿陷性系数为0.028~0.067。场地总湿陷量Δs为379~1045mm,按照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)判定:地基湿陷等级为Ⅲ~Ⅳ级,即为湿陷性严重—很严重。
2施工设计要求
强夯处理夯击能采用2遍8000kN•m、1遍6000kN•m点夯及2000kN•m满夯,具体设计参数见表2,强夯施工夯点布置见图1。设计要求强夯处理深度9m范围内的各层土,地基承载力特征值不小于150kPa,压缩模量不小于10MPa,黄土湿陷系数δs<0.015,即消除其湿陷性。
3地基处理检测结果
为综合评价强夯施工效果能否达到设计要求,本工程采用探井、标贯、瑞利波、静载试验和室内土工试验等多种检测手段进行综合测试。
3.1瑞利波波速测试瑞利波是一种常见的界面弹性波,是沿半无限弹性介质自由表面传播的偏振波。瑞利波的波速与频率无关,只与介质的弹性常数有关,为不同特性岩土层的勘察和分辨提供了便利条件[5]。本工程使用的仪器为SWS-1G型(24通道)地震面波仪,检波器频率4Hz,检波器12道接收,道间距1m,采样率1ms,室内数据处理使用CSP5.0、RWS和FKSWSA地震和瑞利波等处理软件,震源为24磅大锤人工锤击地面。场地强夯前后,瑞利波平均波速随深度变化曲线如图2所示。分析可知,浅表土层波速得到了显著提高,深度7m以内土层波速提高15%~48%,9m深处土层波速仍有提高。通过波速对比曲线可看出,强夯地基处理有效土层深度在9.5m左右。
3.2标准贯入试验对强夯前后各土层开展了现场标贯试验,标贯击数对比见表3。试验发现,强夯后③马兰黄土和④古壤土工程特性均得到明显提高,强夯后标贯击3.3黄土湿陷性试验根据设计检测要求及有关规范,布置开挖探井,人工下井刻取原状土样。探井深度为15m,取样深度自夯后地面以下1m开始,每1m取1组样,共布置探井12口,采取180个土样,土样等级为Ⅰ级,并完成室内土工试验。强夯前后,黄土湿陷性对比结果见图3。分析可知,地表下10m范围内土层湿陷性系数大幅降低,其湿陷系数均小于0.015,土层的湿陷性得到有效消除。从黄土湿陷性消除判定本工程强夯的有效加固深度约为10m。
3.4室内土工试验对采取的原装土样,进行了室内土工试验。强夯前后,土工参数对比分析情况见表4。强夯前后土层干密度和孔隙比随深度变化的情况见图4和图5。分析可知,强夯后各土层物理力学指标均有改善,其中第③层马兰黄土孔隙比大幅度减小,干密度大幅度提高;第④层古壤土孔隙比明显减小,干密度明显增大;第⑤层马兰黄土孔隙比有所减小,干密度有所增大。
3.5地基土的压缩模量根据土工试验统计结果结合本工程实际,综合得出强夯处理后各土层的压缩模量,第③层黄土Es=10.4MPa,提高74%;第④层古壤土,Es=10.2MPa,提高75%;第⑤层黄土,Es=8.0MPa,提高29%。
建筑业查询服务